车间稽核周总结怎么写

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周 稽核 报 告

车间稽核周总结怎么写

7月第1周(6月27日-7月4日)

一、本周管理变革项目任务完成情况通报

1:《织造车间产能、品质提升攻关方案》织造车间7.1号起已实施。

2:《部门职能、岗位职责》 行政部本月起开始实施。

3:《产品首件检验控制卡》生产部已经完成修改并实施。

4:《物料需求作业动作控制卡》物控完成修改。

二、上周会议决议完成情况

XX,整体尺寸偏短,超出2cm,6.29号织造车间已经由挡车工拉过。7.1号晚上已经完成出货。

一楼织造车间:冷风机6.30号已经进行了维修。空调设备还未进行修理,现还在一直漏水,行政反映还要等到星期一才能修好。

一楼织造车间原本有空的灭火器,6.28号就已经完成更换。

品质部6.30号开始记录不合格品返工,具体货号数量。

三、流程、制度、专项稽核情况通报

1:稽核案例报告:

描述: 6.29号,XX,已经开始检验,整烫、烫标工序完毕,在准备包装的时候,才发现并提出宽度尺寸宽了3公分,数量达到了60%,后因与客户沟通,才被接受。这其中也反映一个问题,就像上周稽核报告中提到,尺寸问题到了缝制和包装环节才被及时的发现。

4月份去过两次染厂,对检验环节进行了查看发现,也就是相当于整理和包装,并没有数量统计、信息的及时反馈。现在虽然我们这边有人派过去,工艺尺寸单6.22号开始也都随车发过去,但出现染色后有尺寸、色泽等问题,信息也并没有针对性发给相关的跟单业务员,而现在的色丕检验又撤除了,导致染厂回来的货,直接流到到裁剪。裁剪能发现还好,有些配比不符可以及时补数。但要是碰到像纹胸,根本就不用裁剪,就直接流到整烫和烫标环节。就像这批货,整烫组其实已经收到工艺尺寸单,但是组长对异常点没有及时的提报。到了成衣检验才被发现,要是交期紧张,客户不接收,补数都来不及。

个人的建议:

1:每天染厂针对当天的货,检验人员进行统计,每一个款号,数量,异常点,列在一个表单上,当天随车或者传真传给PMC计划员。

2:染厂对货存在的异常点(尺寸,色泽,等影响质量方面)问题点,向相关的跟单业务员联系,而不是没有明确责任人的汇报。

3:打包打错,发染仓库混码,数量少,现象直接向PMC汇报。由PMC进行调查原因,属实,对打包人员进行处罚。

4:稽核,PMC生管,车间主任:对缝制首件的检查;组长是否按照工艺单的要求进行操作;异常点是否及时通报进行检查。

5:根据尺寸公关方案,后面的产品尺寸跟进表,是否随产品一起流动,进行监督。

这些能减少非技术原因对生产,交期造成的影响。



2: 整改通知单

本周6.30号出据了三张车间整改通知单,针对缝制车间。

包装部环境较差,每天下班地上的辅料,废品都没有及时清理;工作台靠墙一块杂乱。

描述 堆放在缝制车间机台两排靠墙,多余的线没有及时清理并退回线房。

缝制车间,箱子未统一按照规定的区域划分摆放。

原因分析:员工图方便,随意性强;组长应该合理安排;一些常发现的问题,没有被重视。

线长每周三六,对缝制车间不用的线进行收回。

整改措施: 缝制每周进行至少一次大扫除,确保地面整洁。

组长合理安排工作计划,加强早会宣导,减少员工的随意性。

跟踪结果:7.1号, 进行了检查,两个组都按照要求和时间进行了整改。

3: 7.1号,七月5S进行了第一次检查

1:织造第一,品质第二,办公室倒数第一。2:本次检查,各个部门的平均分都在70分以上。3:上周提到缝制清扫,清洁项分数低,本周五车间进行了大扫除,环境有了很大的提升,但还得持续保持,两个组长加强管理。4:办公室分数低,样品间虽然道路通畅,地面干净,但是研发室桌台灰尘厚,办公桌凌乱。5:品质部,仓库,织造车间,分值趋于稳定;包装裁剪还有较大的提升空间。4:《仓库作业稽核控制卡》本周对其内容检查了4次,各项条目都能按控制卡的要求进行。1:三楼包装车间辅料备料动作,检查了5次,其中又有2次没有备料,1次没有传次日生产计划,对组长5元处罚。

2: 染厂回来的货,进行数量的抽查。(这几天每次回来的货,都有检验表记录)

《来料检验日报表》都能及时的在第二天及时传给PMC。


数据方面 每天三楼缝制拉出去的货,都在本子上记录,在当天的下午及时进行数据更行.


领料单的填写,正确。5:本周《生产异常联络单》的使用情况,进行了监督。 织造停机、原料不足。 缝制尺寸、生产异常 包装辅料、人员 染厂发现的异常点都及时向PMC反映,商讨。6: 《产品首件》控制卡 28号,包装部,XX,包装首件,包装组长及时找业务员确认。

7:根据《订单变革》控制卡

在检查中发现,销售部XX交期的变更,生产车间知道交期的更改,但是没有通过订单变更通知单,及时传送PMC生管,对业务员处以5元。


8:根据《生产计划作业》控制卡检查4次

PMC生管在本周六完成下发。(上周未完成)

本周缝制生产计划达成率有所上升有80%左右。

各项数据《日生产计划》《生产日报表》每天都能及时向PMC报告。

四、本周发现的其他问题

1:6.29号,XX黑色,傍晚又出现了找货现象本月已经出现了至少4次,晚上在质检部找到。加强现场的管理,针对同一批货,进行标注;工作场待检品,检验完成品,待返工三项进行合理安排位置明确的标识;记录不合格品返工、具体货号数量;减少找货次数。

2:近一段时间,发染仓库出现打包混错现象次数增加,有4次,PMC加强仓管管理,发生错误对仓管员进行处罚。

五、下周稽核任务

1:下周将进行重点监督的内容

生产异常联络单的使用

备料动作(包装车间,生产资料)

尺寸公关方案的表单流向

三项整改通知单的持续落实情况

影响脏迹环节,车间生产环境的检查

织造车间产能、品质提升公关方案

1:每一个流程制度、表单、控制卡、会议决议落实。

3:对《物料排查》《备料》等新实施的控制卡内容进行监督。

3:下期管理变革任务书中涉及的部门相关事项进行监督。


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